中化新网讯 汽轮机低真空供热及变频技术在河北盛华化工有限公司投运3年来效果良好。该公司通过对3#汽轮机(25兆瓦)进行了低真空供热改造,2009年已累计实现外供热927303GJ,累计实现节约标煤27587吨;2010年供热面积已达近200万平方米,目前4#汽轮机的低真空供热改造已经完成。
该技术基本原理是:汽轮机冷凝器低真空运行是将凝汽器作为一级加热器,相当于总换热站的热交换器,热网中的热用户相当于冷却塔,利用汽轮机排汽的汽化潜热加热热网循环水进行供暖,循环水在凝汽器中吸收热量送到热用户散热后,再到凝汽器吸收循环,从而将汽轮机排汽的汽化潜热加以利用,消除了冷源损失,使热电厂的热效率大大提高,实现了能源的阶梯利用。
其工艺流程是汽轮机运行时将其排汽压力从原来的4~6千帕提高到49千帕,排汽温度提高到70℃~80℃,把汽轮机凝汽器作为热网回水加热器,将热网循环水加热到40℃~75℃,制定分布变频输配供热的多静压两级泵直供系统方案,采用低温差大流量的运行方式,达到用热网系统的循环水给热用户供暖目的。
该技术适用于热电联产机组,具有明显的节能效果,以2兆瓦机组为例,每年可实现节约标煤24337吨,减排二氧化碳60842吨,经济效益、环境效益明显。
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